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循环泵汽蚀原因与改造

作者:管理员 来源: 日期:18-07-30 阅读:次

循环泵汽蚀原因与改造

1⃣️故障现象

运行不到两个月,叶轮叶片被空化破坏
泵在完全打开的阀门状态下运行
泵出口压力为0.7-0.8kgf / cm2,指针经常摇动,有明显的爆破声。
冷凝器入口和出口循环冷却水之间的温差达到25℃,常温差应为8~11℃。

泵铭牌参数:

头32米
流量3240 m3 / h
气蚀余量7.4米
速度960转/分钟
额定功率380千瓦

2⃣️现象分析

循环冷却水的温差达到25℃,常温差应为8~11℃,表明循环冷却水流量不足。
有明显的爆破声,表明泵空化严重
泵出口压力小于1千克(1千克/平方厘米),升力为32米。显然,由于泵选择的喷头太高,泵在低升程,大流量和差的汽蚀性能的条件下运行。严重的气蚀会导致叶片损坏。

3⃣️现场测试

阀门从完全打开状态逐渐关闭,间隔每15分钟关闭一次,读数为1。
第四次停机后,泵出口压力升至1.85 kgf / cm2。
继续测试,直到泵出口压力达到3.2 kgf / cm2,冷凝器冷却水前后的温差从25°C降至约11°C(见附表),表明循环冷却水量有 增加。 同时,泵的空化噪声也消失了,出口压力指示也稳定了。 此时,出口阀开口仅为约10%,并且阀稍微振动。


4⃣️转型计划

通过对现象和现场试验的分析,以及对所有信息的深入调查,我们向用户的相关领导和技术人员提供分析意见,并提出改造方案。

冷凝水量为110m3 / h,循环水量为3850~6050m3 / h,单泵流量为3025~38550m3 / h。
泵入口管直径为Dg1000,长度L2 = 25m,一个底阀,四个900弯头。
冷凝器的内阻降为ΔH= 5m。 基于以上数据,泵装置特性曲线的方程估计为:管道离心泵
HZ= KQ2=6.67Q2Q:立方米/秒)
从装置的示意图中可以看出,泵的几何头基本上为零。

 

双泵运行时的A点条件是:
ΣQ=1.68立方米/ S =6050立方米/小时
Q =0.84立方米/ S =3025立方米/小时
H =18米

单泵的工作点A是:
Q =1.07立方米/ S =3852立方米/小时
H =7.5米

可以看出24SA-18型泵的头部(Q = 3240m3 / h,H = 32m)太高。

由于现有泵的升力过高,难以通过切割叶轮来满足要求,必须设计新的叶轮。 同时,由于水头低,必须保持泵的流速。 为了确保离心泵的特定速度,速度必须从960r / min降低到740r / min。排污泵

因此,新的叶轮参数定义为:
问:3240m3 / h H:16m
        n:740r / min ns:226
新的叶轮泵型号设置为24SA-18D

5⃣️改造后的改造计划和运行条件分析

单泵运行条件为C点:
         问:4104m3 / h
         HC:8.5米
          η:60%(检查泵性能曲线)
冷却速率m = 4104/110 = 37次,满足要求

双泵运行条件为D点:
       ΣQ:6012m3 / h
   单泵Q:0.833m3 / s
        高清:18米
        η:87%(检查泵性能曲线)
冷却速率m = 6012/110 = 55次,满足要求。

6⃣️改造效果

该泵不再有空化现象,叶轮使用寿命超过两年,大大降低了维护工作量和维护成本;水量符合发电指示,冷凝器真空(700mmHg)和进出水温度(△T = 10°C),均达到标准值,提高了发电机组的输出功率;粗略分析和比较,每年节省(包括电力和备件)约10万元,其中节电的单价计算为每单位电0.065元。虽然绝对成本不是太高,但它相对于一个。对于24英寸的泵,10万元已经相当令人印象深刻。





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